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辽宁营口某食品厂污水处理工程 实现废水达标排放的实践案例

辽宁营口某食品厂污水处理工程 实现废水达标排放的实践案例

辽宁营口作为东北地区重要的食品加工基地,聚集了大量食品生产企业。食品加工过程中产生的废水具有有机物浓度高、悬浮物多、水质水量波动大等特点,若不经处理直接排放,将对周边水环境造成严重污染。位于营口市某工业园区的一家大型食品厂,为解决其生产废水排放问题,实施了一套高效、稳定的污水处理工程,取得了显著的环境与经济效益。

一、 项目背景与水质特点
该食品厂主要生产调味品及速冻食品,日均产生废水约500吨。废水主要来源于原料清洗、设备冲洗、产品加工及场地清洁等环节,具有以下典型特征:

  1. COD(化学需氧量)浓度高,通常在1500-3000mg/L之间,主要源于淀粉、蛋白质、糖类等有机物。
  2. 含有大量油脂及悬浮固体(SS),易导致管道堵塞和处理效率下降。
  3. 水质和水量随生产季节和班次变化显著,给处理系统的稳定性带来挑战。
  4. 可能含有一定的氮、磷营养物质,存在水体富营养化风险。

二、 污水处理工艺流程设计
基于“预处理+生化处理+深度处理”的原则,结合厂区实际情况和当地排放标准(《辽宁省污水综合排放标准》DB21/1627-2008),设计并建设了以下主体工艺路线:

  1. 预处理单元
  • 格栅井:首先通过机械格栅去除废水中的大颗粒悬浮物及杂物,保护后续设备。
  • 调节池:设置足够容积的调节池,用于均化水质、水量,缓冲生产波动对系统的冲击。
  • 隔油沉淀池/气浮池:利用比重差和微气泡吸附原理,有效去除废水中大部分的浮油、分散油及部分悬浮物,为生化处理创造良好条件。
  1. 核心生化处理单元
  • 水解酸化池:将大分子、难降解的有机物分解为小分子、易降解的有机物,提高废水的可生化性。
  • 厌氧处理(UASB或IC反应器):在无氧条件下,利用厌氧微生物高效降解有机物,大幅削减COD负荷,并产生可利用的沼气(进行回收利用),降低运行能耗。
  • A/O(缺氧/好氧)工艺
  • 缺氧池:利用兼性菌进行反硝化,将好氧段回流液中的硝酸盐氮转化为氮气逸出,实现脱氮。
  • 好氧池(活性污泥法或生物接触氧化法):通过曝气供给氧气,好氧微生物将有机物彻底氧化分解为二氧化碳和水,同时进行硝化反应(将氨氮转化为硝酸盐氮)和进一步除磷。
  • 二沉池:实现泥水分离,上清液进入后续工序,部分活性污泥回流至生化池以维持微生物浓度。
  1. 深度处理与消毒单元
  • 根据出水标准要求,可能增设 混凝沉淀池过滤设备(如砂滤、纤维滤布滤池),进一步去除残留的SS、色度和部分COD。
  • 消毒池:采用二氧化氯或紫外线消毒,杀灭病原微生物,确保出水卫生安全。
  • 达标后的清水排入园区管网或直接排放。
  1. 污泥处理单元
  • 系统产生的物化污泥和剩余生化污泥排入 污泥浓缩池,然后经 污泥脱水机(如带式压滤机或板框压滤机)脱水减量,形成泥饼外运进行安全处置(如卫生填埋或作为肥料原料)。

三、 工程实施亮点与运行效果

  1. 针对性强:工艺设计充分考虑了食品废水的特性,预处理单元有效去除了油脂和悬浮物,保护了生化系统。
  2. 组合工艺高效稳定:“水解酸化+厌氧+A/O”的组合,形成了完整的生物脱氮除碳链条,抗冲击负荷能力强,处理效率高。
  3. 资源化与节能:厌氧阶段产生的沼气被收集利用,为厂区提供部分热能,降低了运行成本。
  4. 自动化控制:采用了PLC自动控制系统,对关键参数(如pH、溶解氧、液位等)进行在线监测与自动调节,降低了人工操作强度,确保了运行稳定。
  5. 达标排放与经济性:系统自稳定运行以来,出水水质稳定达到并优于设计排放标准(COD≤50mg/L,氨氮≤5mg/L等),通过了环保部门的验收。工程总投资在合理范围内,且运行费用可控,实现了环境效益与经济效益的统一。

四、 与启示
营口该食品厂的污水处理工程案例表明,对于食品加工废水,通过科学合理的工艺设计、高质量的工程建设和规范的运营管理,完全能够实现废水的稳定达标排放。该案例为同类型食品企业,特别是面临相似水质特点和地域环境要求的东北地区食品企业,提供了可借鉴的污水处理解决方案。它不仅解决了企业的环保合规问题,也为保护辽河流域及渤海近岸的水环境质量做出了积极贡献,体现了工业企业可持续发展的社会责任。随着技术的进步,此类工程还可进一步探索中水回用等更高级的资源化途径,向“零排放”目标迈进。

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更新时间:2026-04-14 02:58:12

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